您現(xiàn)在的位置:機床商務網(wǎng)>技術中心>操作維修
CK53160G型數(shù)控立車主刀架檢修
2010年12月27日 15:36點擊:523作者:默認來源:>>進入該公司展臺
CK53160G型16m數(shù)控立車,在加工某產(chǎn)品上環(huán)平面過程中,發(fā)生嚴重帶刀現(xiàn)象,300mm寬度上帶刀0.2mm,圖紙要求每300mm不超過0.05mm。經(jīng)分析,帶刀的原因是主刀架滾珠絲杠與螺母產(chǎn)生間隙所致。
用臥車將滾珠絲杠副裝夾在卡盤和尾座*之間,螺母置于刀架上,旋轉(zhuǎn)卡盤,用百分表檢測出絲杠與螺母正反向轉(zhuǎn)動時的間隙值。
制作可旋緊頂絲的分瓣墊圈,代替原雙螺母調(diào)隙墊圈,旋緊螺栓,致使絲杠與螺母間隙為零,此時塞入量塊,即可計算出預緊墊圈厚度值。兩次測定結(jié)果比較,確定新產(chǎn)生的間隙值為0.26mm,加上原調(diào)整墊圈厚度,新制預緊墊圈厚度為17.26mm。
制作滾珠絲杠滾珠裝配工藝套筒,保證絲桿進出螺母的裝配,保持滾珠在滾道內(nèi)不竄道的關鍵工裝件。經(jīng)過兩次試驗,zui終制作出符合要求的Φ90.3mm×350mm帶肩的滾珠工藝套筒。
向雙螺母滾道里填裝滾珠,是一件細致的工作。要弄懂滾道旋向、循環(huán)組數(shù)、導管走向、珠子數(shù)量及分配,反復搬動近百斤重的螺母,不斷變換角度,將406粒滾珠通過自制工具,送到狹小的螺旋滾道里,并用潤滑脂粘住定位,以防脫落。刮研方滑枕靜壓板、鑲條,使其與方滑枕配合間隙在0.04mm左右。
滾珠絲杠裝配及綜合調(diào)整是刀架維修的關鍵性工作,采用扳手旋動絲桿,用百分表測量絲桿與螺母間隙值,根據(jù)絲桿與螺母之間的預緊力為13000N的要求,精細調(diào)整墊圈厚度,增墊0.05mm銅皮,使絲杠與螺母達到0.01mm的過盈量。為了增強絲杠的傳動鋼性,合理緊固絲杠兩端組合軸承,依據(jù)垂直載荷計算和原說明書給定值,用百分表監(jiān)測,按軸向拉伸0.12mm標準調(diào)整組合軸承。
如上調(diào)試后,移動方滑枕,下降正常,上升則出現(xiàn)電機帶不動的現(xiàn)象。測伺服電機電流,未達到32A的額定值。經(jīng)分析認為,問題應在各部間隙上,可能是絲杠與螺母過盈量大,絲杠兩端組合軸承過緊所致。
去掉后加的0.05mm銅皮,消除前述絲杠與螺母0.01mm的過盈量。重新調(diào)整絲杠兩端組合軸承預緊力,旋動絲桿,使螺母在全程上運行順暢,無卡阻(忽略原軸向拉伸0.12mm的標準)。經(jīng)試切和用實際產(chǎn)品切削驗證,主刀架切削精度達到了機床設計要求。(文章來源:弗戈工業(yè)在線)
用臥車將滾珠絲杠副裝夾在卡盤和尾座*之間,螺母置于刀架上,旋轉(zhuǎn)卡盤,用百分表檢測出絲杠與螺母正反向轉(zhuǎn)動時的間隙值。
制作可旋緊頂絲的分瓣墊圈,代替原雙螺母調(diào)隙墊圈,旋緊螺栓,致使絲杠與螺母間隙為零,此時塞入量塊,即可計算出預緊墊圈厚度值。兩次測定結(jié)果比較,確定新產(chǎn)生的間隙值為0.26mm,加上原調(diào)整墊圈厚度,新制預緊墊圈厚度為17.26mm。
制作滾珠絲杠滾珠裝配工藝套筒,保證絲桿進出螺母的裝配,保持滾珠在滾道內(nèi)不竄道的關鍵工裝件。經(jīng)過兩次試驗,zui終制作出符合要求的Φ90.3mm×350mm帶肩的滾珠工藝套筒。
向雙螺母滾道里填裝滾珠,是一件細致的工作。要弄懂滾道旋向、循環(huán)組數(shù)、導管走向、珠子數(shù)量及分配,反復搬動近百斤重的螺母,不斷變換角度,將406粒滾珠通過自制工具,送到狹小的螺旋滾道里,并用潤滑脂粘住定位,以防脫落。刮研方滑枕靜壓板、鑲條,使其與方滑枕配合間隙在0.04mm左右。
滾珠絲杠裝配及綜合調(diào)整是刀架維修的關鍵性工作,采用扳手旋動絲桿,用百分表測量絲桿與螺母間隙值,根據(jù)絲桿與螺母之間的預緊力為13000N的要求,精細調(diào)整墊圈厚度,增墊0.05mm銅皮,使絲杠與螺母達到0.01mm的過盈量。為了增強絲杠的傳動鋼性,合理緊固絲杠兩端組合軸承,依據(jù)垂直載荷計算和原說明書給定值,用百分表監(jiān)測,按軸向拉伸0.12mm標準調(diào)整組合軸承。
如上調(diào)試后,移動方滑枕,下降正常,上升則出現(xiàn)電機帶不動的現(xiàn)象。測伺服電機電流,未達到32A的額定值。經(jīng)分析認為,問題應在各部間隙上,可能是絲杠與螺母過盈量大,絲杠兩端組合軸承過緊所致。
去掉后加的0.05mm銅皮,消除前述絲杠與螺母0.01mm的過盈量。重新調(diào)整絲杠兩端組合軸承預緊力,旋動絲桿,使螺母在全程上運行順暢,無卡阻(忽略原軸向拉伸0.12mm的標準)。經(jīng)試切和用實際產(chǎn)品切削驗證,主刀架切削精度達到了機床設計要求。(文章來源:弗戈工業(yè)在線)
上一篇:數(shù)控機床改造方案的選擇
- 凡本網(wǎng)注明"來源:機床商務網(wǎng)"的所有作品,版權均屬于機床商務網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明機床商務網(wǎng),//www.naturalfeedadditive.com/。違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網(wǎng)有權刪除內(nèi)容并追溯責任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。