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技術(shù)文章

如何降低缸孔珩磨工廢率

閱讀:1172          發(fā)布時間:2013-6-7
  在2012年2月-4月期間,缸體生產(chǎn)線的工廢率一直高居不下,平均達(dá)0.95%,超過0.9%的工廢指標(biāo)。我們對缸體生產(chǎn)線的不合格問題進(jìn)行了排列圖統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)缸孔珩磨占總不合格品數(shù)的比例為39.3%,排列*位。所以我們選定“降低缸孔珩磨工廢率”作為QC小組的攻關(guān)課題。
  
  缸孔珩磨的工廢類型主要有退刀痕、橫紋、直徑超差等。在2012年2月-4月期間,缸孔珩磨的平均工廢率達(dá)0.027%,而其中的退刀痕的比例高達(dá)69.6%。所以我們得出結(jié)論:如果解決了退刀痕問題就可以大幅降低缸孔珩磨工廢率。
  
  珩磨后缸孔表面有豎直狀的內(nèi)凹的條紋(見圖2),用粗糙度儀檢測的結(jié)果是:粗糙度值滿足不了工藝要求,特別是Mr1和Mr2的測量值(Mr1:輪廓支承長度率,其數(shù)值直接反應(yīng)了缸孔的加工水平和使用壽命;Mr2:輪廓支承長度率,其數(shù)值決定了缸孔工作表面的貯油和潤滑能力)。
我們采取了兩種對策來降低缸孔珩磨工廢率:

對策實施一:

NSE缸體線已經(jīng)投產(chǎn)3年,長期的使用導(dǎo)致珩磨頭的油石座和漲芯的表面附著了一些顆粒狀的污垢,這些污垢提高了油石座和漲芯之間的摩擦系數(shù),摩擦力的增大容易造成油石在縮刀過程中的卡滯。我們將所有的珩磨頭進(jìn)行分解、清洗和重新組裝,達(dá)到了清除油石座和漲芯的表面污垢的目的。

對策實施二:

平臺珩采用的是液壓漲刀的進(jìn)刀方式。

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